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0530-6291333印染紡織企業(yè)廢水處理分析
以河北順聯(lián)染織廠(chǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目為例,在分析年對(duì)染織廠(chǎng)技術(shù)改造中工廠(chǎng)廢水技術(shù)改造項(xiàng)目的主要環(huán)境影響因素進(jìn)行了科學(xué)分析,得出了技術(shù)改造完成后的工廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
1 污水處理技改工程方案
對(duì)染整車(chē)間、設(shè)備車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)的地面進(jìn)行防滲處理。在現(xiàn)有防滲基礎(chǔ)上鋪設(shè)2厘米鋼砂和環(huán)氧水泥,形成防滲防腐層。原有的污水處理設(shè)施將重新開(kāi)放。
污水中主要污染物為酸堿度、化學(xué)需氧量、生化需氧量、懸浮物,氨氮。
1.1 污染源分析
本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要包括印染廢水和生活廢水。印染過(guò)程中堿減量、原料染色和水洗過(guò)程產(chǎn)生的廢水排放量大、污染重,而染色后廢水軟化、水洗污染相對(duì)較輕。
1.2 廢水水質(zhì)
項(xiàng)目技術(shù)改造后,原漂染棉織物改為超細(xì)纖維織物。根據(jù)織物的變化,染料和助劑由活性染料變?yōu)榉稚⑷玖?,浴比由原?lái)的1: 10降低到1: 7。在染色過(guò)程中,由于溫度的升高,纖維分子的鏈段劇烈運(yùn)動(dòng),瞬時(shí)孔隙越來(lái)越大。此時(shí),染料分子的擴(kuò)散也迅速增加,增加了染料向纖維中的擴(kuò)散速度,加快了染色速度,直至染料被完全吸收并完成染色,有利于染料的充分吸收,降低廢水污染物的濃度。
本項(xiàng)目混合廢水水質(zhì)為pH7-11、COD733毫克/升、BOD5 218毫克/升、SS297毫克/升、顏色319倍、氨氮29毫克/升、硫化物5毫克/升,模擬調(diào)查類(lèi)似企業(yè)廢水的可信范圍為水質(zhì)。
1.3 廢水治理措施
本技改項(xiàng)目廢水處理依靠原項(xiàng)目廢水處理措施。廢水處理工藝將重新激活技術(shù)改造前原廢水處理工藝中停止的二次接觸氧化和混凝沉淀?,F(xiàn)有廢水處理站處理生產(chǎn)和生活廢水。廢水 先進(jìn)入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)和水量。均質(zhì)廢水進(jìn)入酸化水解池,提高廢水的生物降解性。酸化水解池的出水進(jìn)入生物接觸氧化池,在此通過(guò)生化降解去除大部分有機(jī)污染物。經(jīng)混凝沉淀后,廢水排入污水處理廠(chǎng)進(jìn)一步處理。
1.4 事故廢水及處理措施
如果污水處理站運(yùn)行中發(fā)生事故,出水水質(zhì)超標(biāo),將影響污水處理廠(chǎng)。本項(xiàng)目污水處理調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)容積為1200m3,正常運(yùn)行時(shí)水量為571.5m3,事故發(fā)生時(shí)蓄水量為630m3。事故發(fā)生時(shí),生產(chǎn)將立即停止。生產(chǎn)線(xiàn)上的污水繼續(xù)排入污水處理站的調(diào)節(jié)池(和事故池)。調(diào)節(jié)池的剩余容積足以接收生產(chǎn)線(xiàn)上的污水。污水處理站正常運(yùn)行后,調(diào)節(jié)池中的廢水必須送污水處理站處理,防止污水處理站的不合格廢水排入污水處理廠(chǎng)。因此,將調(diào)節(jié)池作為事故池是合理可行的。
1.5 防滲措施
原工程生產(chǎn)車(chē)間和污水處理站已采取相關(guān)防滲措施。經(jīng)過(guò)近十年的運(yùn)行,原廠(chǎng)區(qū)生產(chǎn)車(chē)間的地面已經(jīng)不同程度的損壞和開(kāi)裂,已經(jīng)不能滿(mǎn)足防滲要求。通過(guò)此次技術(shù)改造,原廠(chǎng)區(qū)廠(chǎng)房的防滲已得到整改。
(1)租用廠(chǎng)區(qū)生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù),用現(xiàn)有的三層土打基礎(chǔ),上層用15-20厘米厚的防滲水泥打基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,再鋪2厘米厚的鋼砂,并覆蓋地面
2 廢水防治措施可行性驗(yàn)證
技改后化學(xué)需氧量排放量為34.3噸/年,比技改前低82.96噸/年,技改后氨氮排放量為3.43噸/年,比技改前低3.9噸/年。在
3 結(jié)論
企業(yè)污水處理技術(shù)改造項(xiàng)目中,生產(chǎn)工藝改為堿減量-水洗三次-染色-軟化-水洗-干燥定型。廢水處理工藝依托原項(xiàng)目的污水處理措施,重新使原廢水處理工藝中停止的二次接觸氧化和混凝沉淀,使廢水經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)池、酸化水解池后進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)的生物接觸氧化池,提高了廢水的可生化性,降解去除了大部分有機(jī)污染物,進(jìn)水化學(xué)需氧量由733毫克/升變?yōu)?00毫克/升, 與技改前相比,BOD5由217毫克/升變?yōu)?0毫克/升,SS由297毫克/升變?yōu)?0毫克/升,色度由319倍變?yōu)?0倍,氨氮由29毫克/升變?yōu)?0毫克/升,硫化物由5毫克/升變?yōu)?.3毫克/升,年排放量中化學(xué)需氧量減少82.96噸/年,氨氮減少3.9噸/年,達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》英鎊(GB4287-2012) 參照《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (HJ/T185-2006)及相關(guān)指標(biāo),技術(shù)改造項(xiàng)目清潔生產(chǎn)水平屬于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
網(wǎng)址:http://m.unityask.cn/a/1450.html
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